Post apocalptic konsept. En sevdiğim. Bence de bundan kit yaparsan satarsın. Ama bir pcb'yi hak eder. Mcu'yu önceden programlanmış satarsın. Geri kalanları ister senden alsınlar ister başkasından.
Sadece programlanmış mcu'ya 1.000 lira yazsan hak eder bence. Yılda kaç tane gider ya? Karar...
LM358 beslemeden aşırı etkileniyor. Bendeki denemede (tavus v1 :) ) doğrultulup filtrelenmiş 100Hz hem çekilen akımda hem de opamp çıkışında skopla görünüyordu. Fanın etkisini de gördüğümden regülatörden önce besledim. 12V yazan soketin yanındaki to220 12v regülatörü sonradan ekledim. Başka...
Bana termal macunla kayda değer bir fark olmaz gibi geliyor. Ama kalıcı çözüm için doğru düzgün sabitlemek lazım tabii ki. Bu paket lastiklerinin ömrü kısa, güvenilir değiller.
Bununla söküp takarken prototipleme sırasında, problama, ölçüm, montaj vb yaparken gate'e kazara yüksek voltaj verme ihtimaline karşı işe yarayabilir diye düşünmüştüm.
Farklı kılıflarda da var. @Sercan 'ın paylaştığı servis kitapçığına göre çok özel bir iş yapmıyor bu triac. Alıp, takıp denenebilir.
https://www.elektrodepo.com/urun/bt-131-1
Heatsink'i delmeye gerek de yok. Silgi transistörü düzgünce batırmak için, altında irfp260 var :) arada termal macun da var. bacaklara bağlanacak kablonun ufak tefek çekiştirilmesinden etkilenmiyor...
12V sargısının diğer sargılarda izole olduğuna emin misin? Skoba bakılırsa ya diğer kanallardan yada topraktan izole olmama ihtimali var. belki de güç kaynağı devresinde bir sıkıntı var, sanki bir kısa devre var ve sadece 1 yönde etkili, garip :emindegil1: .
Evet, enkoderi söke taka o hale geldi. Sinyali takip ediyorum hem skopla hem de lcd'de input sinyalini doğru okuyor alet. enkoder modu ile ilgili kodlamada sorun var gibi görünüyor.
i/o'da bir problem olup olmadığını da test ettim:
if(TIM1->CNT>2499) // 2.5ms periyotta çalışır.
{
TIM1->CNT=0;
lcd_tarama();
bufferu16_1=TIM4->CNT;
lcd_print_cur(0,0,"TIM4->CNT=");
lcd_print_int(bufferu16_1,5)...
Merhaba. Daha evvel kolayca çalıştırdığım enkoder modu şu anda çalışmıyor ve nedenini anlayamıyorum. MIG kaynak mak. motoru için yaptığım testte enkoderi input olarak kullanıyordum.
https://mekatronik.org/forum/threads/mig-mag-kaynak-makinesi-modifikasyonu.4229/post-124467
Şimdi bir türlü...
İşe yaramaz. Giriş voltajı*Akım yüzünden yanıyor transistör. Soğutucuyu büyütmek lazım, transistöre düşen gücü hesaplamak için giriş voltajını da okumak lazım yani en azından attiny13 :) .
set_pwm(volt_oku(),sicaklik_oku());
diye yazıp çalıştırınca her şey çok güzel olacak
Bakır ve alüminyumu birleştirme konusunda sıkıntı vardı anladığım kadarıyla. Alüminyumu alüminyumla veya Bakırı bakırla kaynatmakta (buna braze deniyor sanırım) sorun olmuş muydu?
Bunun eylemsizlikle ilgisi var(olmalı). Her ne kadar hareket göreceli olsa da ışık hızının varlığı nedeniyle uzaya göre de bir hızdan söz etmek mümkün.
Bu konu karmaşık ve benim de kafamda net değil. Ama düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Deneyimlenen zaman ile hareket edilen hız arasında da...
Anlamadığımdan soruyorum. Bu transistörün bu kılıfta esprisi ne? Montajı zahmetli görünüyor, pcb'ye kabloyla bağlanması gerekiyor ve aktif soğutma kullanmak da şekil itibariyle yaygın soğutucularla zor görünüyor. Görüntüsü güzel ama steampunk tasarıma gider.
Hareketli ortalama alırken topladığım veri orta değer etrafında orta değere yakın örneklerden okuşuyorsa, yani orta değerden uzak, extrem, alakasız değerler almıyorsam, kontrol denklemini örnek toplamına göre kuruyorum. Kontrol denleminin girdi çözünürlüğü örnek sayısı kadar katlanmış oluyor...
Bu +-1'den kaçış var mı? Bence örnekleme frekansını artırıp hareketli ortalama almak ve suni de olsa kontrol döngüsünde bunu kullanmak çözüm olabilir. Kontrol sinyalinin de çözünürlüğü artmış olur.